凸輪30年一遇奇葩案例 凸輪軸引發無力費油 | ||
很多網友在咨詢關于凸輪的問題今日本站小編在網上找到了 無凸輪彈簧機可凸輪以算是目前技術比較領先的彈簧機設備,其解決了傳統彈簧機存在的加工問題,目前受到眾多廠家的認可和廣泛使用,那無凸輪彈簧機解決了行業的哪些痛點傳統帶凸輪彈簧機在操作上對技術人員的技能要求比較高,尤其是調試機臺過程中編排凸輪片較為繁瑣,對操作人員上手門檻較高,而且繁瑣的調試影響加工效率而且傳統彈簧機在加工效率的提升上存在一定難度,而且亦難以應付越來越復雜的彈簧成型加工需求,這都要求行業推出更新技術的彈簧機設備無凸輪彈簧機解決了行業的痛點:無凸輪彈簧機的出現解決了行業調試難度、操作便捷、成型能力、加工效率幾個重要方面的問題,能夠更好地滿足彈簧廠家不斷提升的彈簧加工需求,目前東莞奧領數控能為市場提供多款高品質的無凸輪彈簧機設備,為行業提供領先的的彈簧加工設備 一、15不同傳動結構動態圖最后很難解析:灰色凸輪為輸入端,黃色滑塊為輸出端解析:螺旋槽的綠色滑塊線性往復運動為輸入端,四個玻璃方塊相繼轉動90度為輸出端解析:螺旋槽黃色滑凸輪塊線性往復運動為輸入端,四個玻璃方塊相繼轉動90度為輸出端解析:紅色曲柄為輸入端,紫色滑塊在六圈的輸入中移動一次,為輸出端在輸入的每六圈中,藍色棘輪與黃色棘輪一起分割器使用方法轉動一次,當外部綠色棘爪處于較深的齒槽(紅色)時 二、小伊答疑 | 凸輪開關負荷隔離開關【卡車之家 原創】分享一個武漢軍哥遇到的奇葩維修案例,一臺奧鈴捷運載貨車搭載的錫柴CA4DF3國三共軌柴油機無力費油,除此之外沒有任何故障分割器工作原理現象,原因到底是什么呢機型是CA4DF3-14E3,國三排放,共軌供油系統,搭載于奧鈴捷運載貨車,已行駛22萬公里,與同工況的同款車型相比動力明顯不足,百公里油耗高三升以上,但是車子并不冒煙燒機油將發動機解體,氣門、缸蓋正常,缸套磨損正常,連活塞頭部的燃燒痕跡也沒有異樣,那么這就很奇怪了,不可能無緣無故動力衰減油耗增加的● 氣門間隙異常 故障原因水落石出凸輪凸輪軸磨損→氣門開度減小→進氣不足→供油量修正減少→動力下降→深踩油門→同工況油耗升高 三、凸輪軸軟帶過熱開裂應優化中頻感應淬火工藝A: P開關是負荷隔離開關,主要做主回路負載的開斷與隔離使用,只有3P和3+N,可以加輔助觸點A: T開關產品不能自行加裝輔助觸點模塊,T開關要想選擇輔助觸點功能,要在選型時,與主觸點一道統籌間歇分度器考凸輪慮觸點序列而帶有急停功能的主開關比一般主開關層級更高,一般在一個區域、獨立系統中,只設有一個此開關,且手柄的標準顏色設計為紅黃色,即型號中含有SVB字樣的Q13: P1和P3開關的N極附件和輔助觸點可以同時安裝嗎如果客戶之前訂購了沒有SVB或SVB-SW字樣的ON/OFF開關,之后也可以通過采購單獨SVB或SVB-SW手柄,來實現掛鎖功能 四、30年一遇奇葩案例 凸輪軸引發無力費油通過對感應器、工藝過程控制優化,解決了淬硬層深度不均勻(升程頂層深過深,基凸輪圓層深過淺)、過渡區軟帶、升程頂部過熱開裂等問題感應淬火的淬硬層深度和表面硬度隨頻率、單位面積的功率損耗、感應器的形狀和尺寸、被處理零件的材質和形狀及尺寸、處理前的基體組織、加熱方式、加熱時間、冷卻劑的種類和冷卻方法等主要因素而改變將感應淬火后的凸輪軸沿凸輪型面的橫截面進行線切割,并按照凸輪桃尖、升程、基圓、降程等部位進行軸向切樣,磨去線切割影響層,再經3%~5%的硝酸酒精腐蝕,感應淬火硬化層輪廓如圖2所示,硬化層深度(硬度法)及表面硬度檢測如表2所示(1)通過感應器結構優化和精確控制加熱位置,能夠在提高基圓處淬火溫度和淬硬層深度的同時,降低了凸輪桃尖部的淬火溫度和淬硬層深度,有效保證了淬硬層深度(2)通過合理控制感應器有效圈與零件的軸向及徑向間隙,從而使凸輪加熱溫度趨于均勻,避免了因凸輪加熱時升程頂部與基圓部位溫度差過大而引起的基圓與凸輪升程部位淬硬層深度差距過大和過渡區軟帶的質量問題 |
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